bet356在线网页版:
橡胶制品生产的全部过程中产生的废水主要来自于多个生产环节。在原料准备阶段,天然橡胶的洗涤和合成橡胶的聚合过程会产生一定量的废水;在混炼工序中,设备清洗和地面冲洗会形成含胶粒废水;硫化过程中模具冷却和产品水冷却环节也会排放废水;最后的修整工序包括产品清洗和检验工序同样会产生废水。这些废水共同构成了橡胶厂的主要废水来源。
橡胶厂废水具有几个显著特点:水质水量波动较大,这主要受生产批次和产品品种类型影响;废水中含有大量悬浮物,包括橡胶颗粒和填料粉末;有机物浓度较高,COD值通常在2000-5000mg/L之间;含有一定量的氨氮和硫化物;水温较高,部分工序排水温度可达40-50℃;可生化性相对较差,BOD/COD比值一般在0.3-0.5范围内。
橡胶厂废水的成分复杂多样,最重要的包含以下几类物质:有机污染物部分含有橡胶烃类、促进剂、防老剂、增塑剂等添加剂;无机污染物包括锌离子、硫化物、硫酸盐等;悬浮物主要为橡胶颗粒、炭黑、滑石粉等填料;此外还含有少量油脂和表面活性剂。具体来看,天然橡胶生产废水主要含有蛋白质、糖类等天然有机物;合成橡胶废水则含有未反应单体如丁二烯、苯乙烯等;硫化废水含有硫化物和锌盐;而混炼废水则富含各种填料和添加剂。
不同橡胶产品生产的全部过程中废水成分也有所差异。轮胎厂废水含有更多炭黑和硫化物;胶管胶带厂废水可能含有更多增塑剂;而乳胶制品厂废水则含有较多氨氮和蛋白质。这些成分差异直接影响到后续处理工艺的选择和设计。
针对橡胶厂废水的特点,一般会用预处理+生化处理+深度处理的组合工艺路线。预处理阶段最重要的包含格栅拦截大颗粒杂质,调节池均衡水质水量,气浮或沉淀去除悬浮物,必要时还需进行pH调节。生化处理阶段多采用厌氧-好氧组合工艺,如UASB+接触氧化法或水解酸化+活性污泥法,能有效降解有机物并脱氮除硫。深度处理阶段可能包括混凝沉淀、过滤、活性炭吸附或高级氧化等工艺,确保出水达标排放。
在设备选择方面,预处理阶段推荐用机械格栅、涡凹气浮机和斜管沉淀池;生化处理阶段可选择UASB反应器、生物接触氧化池或MBR膜生物反应器;深度处理阶段可考虑多介质过滤器、活性炭吸附塔和紫外消毒设备。对于小型橡胶厂,一体化污水处理设备可能是更经济实用的选择;而大型轮胎厂则适合建设完整的污水处理站。
华东地区一家年产1200万条轮胎的大型制造企业面临着严峻的废水净化处理挑战。该企业主要生产全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎,废水日排放量达到2500立方米。废水中含有高浓度胶粒、炭黑、硫化物和锌离子,COD浓度在3500-4500mg/L之间,硫化物浓度高达80-120mg/L,悬浮物浓度超过800mg/L。原有处理系统存在处理效率低、运行不稳定、污泥产量大等问题,不足以满足日益严格的排放标准。
该企业的废气问题同样突出,大多数来源于炼胶工序的有机挥发物、硫化工序的硫化氢和硫醇类物质,以及炭黑输送过程中的粉尘。这些废气成分复杂,浓度波动大,且含有恶臭物质,处理难度较大。废气处理系统要同时解决有机物去除、脱硫和除臭等多个问题。
针对这样一些问题,环保公司为该企业设计了一套综合处理方案。废水净化处理采用机械格栅-调节池-混凝气浮-水解酸化-接触氧化-二沉池-活性炭过滤的组合工艺。其中混凝气浮单元有效去除了90%以上的悬浮物;水解酸化将废水BOD/COD比值从0.35提高至0.48;接触氧化池采用新型填料,提高了生物量和处理效率。废弃净化处理则采用喷淋塔-干式过滤器-活性炭吸附-UV光催化的组合工艺,有效控制了有机污染物和恶臭气体。
项目实施后,废污水处理效果非常明显:出水COD稳定在80mg/L以下,硫化物低于0.5mg/L,悬浮物小于20mg/L,锌离子浓度控制在1.0mg/L以内,各项指标均达到《橡胶制品工业污染物排放标准》的特别排放限值要求。废气处理系统非甲烷总烃去除率达到95%以上,硫化氢去除率超过98%,厂区周边恶臭问题得到根本解决。该案例的成功实施不仅解决了企业的环保难题,还通过回用部分处理水实现了水资源节约,每年可减少废水排放量约30万吨。
华南地区一家专业生产医用手套和计生用品的乳胶制品企业,日排放废水约800立方米。该企业废水具有高氨氮(150-200mg/L)、高有机物(COD 2500-3000mg/L)、低悬浮物的特点,同时含有少量蛋白质和表面活性剂。原有处理系统对氨氮去除效果差,出水总氮经常超标,而且生化系统抗冲击负荷能力弱,遇到生产波动时处理效果明显下降。
该企业的废气大多数来源于乳胶凝固槽和烘干工序,含有氨气、甲酸和微量有机胺类物质,具有着强烈的刺激性气味。废气处理难点在于氨气与有机物的同步去除,以及解决低浓度恶臭物质的控制问题。
经过详细调研,技术团队确定了调节池-气浮-厌氧氨氧化-膜生物反应器-臭氧氧化的创新工艺路线。其中厌氧氨氧化工艺专对于高氨氮废水设计,与传统硝化反硝化工艺相比可节省60%的能耗;膜生物反应器保证了高的污泥浓度和出水水质;臭氧氧化单元则有效降解了难降解有机物并消除了出水色度。废弃净化处理采用酸洗塔-生物滴滤塔-活性氧氧化的组合工艺,兼顾了处理效果和运行成本。
系统运行根据结果得出:出水COD稳定在50mg/L以下,氨氮低于5mg/L,总氮小于15mg/L,完全满足当地排放标准。废气处理系统出口氨气浓度低于10mg/m³,有机污染物去除率达到90%以上,厂区环境显著改善。该案例的创新之处在于将厌氧氨氧化技术成功应用于橡胶行业废水净化处理,为同类公司可以提供了新的技术选择。项目实施后,企业不仅解决了达标排放问题,还通过工艺优化降低了30%的运行成本。
随着环保要求的逐步的提升和技术的持续进步,橡胶厂废水净化处理呈现出几个明显的发展的新趋势。技术创新方面,新型生物处理技术如好氧颗粒污泥、厌氧氨氧化等逐步推广应用;高级氧化技术如电催化氧化、光催化氧化在处理难降解有机物方面展现出优势;膜技术特别是超滤和反渗透在废水回用领域应用日益广泛。
在资源回收方面,从废水中回收橡胶颗粒和填料的技术日趋成熟;锌、硫等有价元素的回收利用也取得进展;处理后的水回用于生产环节的比例慢慢地提高。智能化发展方面,自动化控制管理系统和在线监测设备的应用提高了处理系统的稳定性和可靠性;基于大数据分析的优化运行技术开始在一些大规模的公司应用。
未来橡胶厂废水净化处理将更看重减量化、资源化、无害化原则,通过清洁生产减少废水产生量,通过高效处理实现达标排放,通过资源回收创造经济价值。同时,全生命周期环境管理理念将得到更广泛应用,从原材料选择到生产的基本工艺再到末端治理的全过程控制将成为行业标准做法。
,体育注册就送38元